前回は 蕎麦の実供給装置を取り付けてテストしました。
今回は 自然供給で どれぐらいの粉が挽けるかのテストです。
石臼の回転数が同じなら 蕎麦の実の供給を減らしてやると
より細かい粉が出来ます。
私のように 粗い粉が欲しくても 自然供給の限界最大量を超えて
過剰な供給は出来ないので 更に粗い粉が欲しければ
上臼を軽くする 回転数を上げるなど 目立てを変えるなどの方法を取らねば成りません。
10号用の電動台は
100Vの家庭用電源を インバーターを使って 三相200Vを取り出します。
関西では 60Hzなので インバーターを 60Hzに設定
関東では 最初の設定を 50Hzに設定しておく必要があります。
三相モーターの仕様書に寄れば・・
関西で 30rpm 関東25rpmと言う事です。
関西で 30Hzに設定してやると 30÷60=0.5となり
30rpmX0.5=15rpmと 回転数を低くしてやれます。
逆に 60Hzを100Hzとかに変更すれば 回転を上げられますが
モーターに負荷がかかり 安全な使い方とは言えなくなります
回転数を 下げすぎると モーター冷却用のファンの回転数が下がりすぎて
モーターが加熱する可能性があります モーターの回転は
300-400rpmぐらいなら安全にモーターを冷却可能だそうです。
15Hz-20Hzぐらいの設定なら大丈夫です。
本来、工場の電動機として 1年中回し続ける事を想定したもので
電気ドリルの様な ブラシなどもありませんので 軸を取り付けている
ベアリングなどが 消耗するまで 何万時間もの耐久性があるとの事です。
その前に 臼の目が 無くなって居るかも知れません。
モーターが6kg程度あるので
ホームセンターなどで工作用の
『アルフレーム』の25mmタイプをつかって固定しています。
その上に
フレームの上に載せる方式で アルミ板は2mm
粉を受けるところの枠は 1mmのアルミ洗い桶を7cmぐらいに
カットして使っています。
石臼を載せて 軸に ジョイントを取り付ければ
上臼を回転させることが出来ます
下臼が 供回りしないための穴
軸の穴から モーター部分へ粉が侵入しにくい様に
モーターの軸と同じ大きさのパイプを挿入しています
取り付ける時 窮屈ですが 粉の飛散防止になります。
上臼にも 軸を受ける角パイプを切断した 受けを挿入して
強度と 軸の中心を多少調整できるようにしています
中々 中央にピッタリ来ないのが 苦労するところです。
ヌキミ 自然投入で 時間 2000g強の粉が挽けました
(臼回転数15rpm)
30メッシュ上 25%
30-50メッシュ 25%
50メッシュ以下 50%
最終、欲しい粉は 目立ての変更で 対応することになります。
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